掌上金普

东北特钢:防控疫情 勤练内功 设备能源条线实现逆势增长

2020-04-01 18:56

面对严峻的疫情形势和市场压力,沙钢集团东北特钢公司深入贯彻习近平总书记重要指示精神,全面落实党中央、国务院和省委省政府决策部署,在做好疫情防控的同时,立足实际,深挖内潜,结合公司降本增效项目,以强化经营管理为重点,以提升管理效率为手段,以实现管理效益为目标,聚焦能源管控、成本降压、效率提升等多点发力,跑出了经营创效的“加速度”,前两个月实现创效1751.74万元。

多角度强化用电管理 持续压降用电成本

如何最大限度地降低企业用电成本,最大限度地提高企业用电效能,是东北特钢公司设备能源条线一直努力的方向。“通过调整生产工艺路线,实现降低基本电费。举例来说,110t电炉提高铁水比例,实现不送电冶炼。”公司相关负责人介绍,炼钢东区生产不锈钢时,由过去60t电炉配合中频炉冶炼,调整为转运转炉钢水配合中频炉冶炼。在生产成本不增加的前提下,降低变压器负荷,将冶炼线路变压器负荷由18万kVA降至6万kVA,每月节约基本电费支出264万元。据悉,“降低基本电费”项目攻关工作取得显著成效。

不仅如此,公司还合理组织生产,将轧钢系统较稳定的负荷转移至炼铁总降,剩余冲击性负载由1#主变供电,同时关停5#LF炉,大大降低轧钢总降的最大需量值,保证炼铁总降变压器平均负荷达85%以上。与供电局协商后,公司把炼钢、轧钢账户拆分成为独立账户,将炼钢、炼铁总降计费方式修改为变压器容量计费方式,每月节约基本电费约46万元。通过实施降基本电费措施,1、2月份合计创效422.66万元。在深入推进削峰填谷用电管理措施中,公司加大用电管控力度,力求最大限度节约挖潜,降本增效。据统计,1、2月份合计创效101.69万元。

四项措施齐发力 天然气消耗显著降低

推进工艺革新是实现降本增效的有效途径,公司将通过落实好一系列技改项目为抓手,持续推进工艺革新,促进降本增效工作全面落地。能源天然气一直以来都是东北特钢公司的重要燃料,为确保企业可持续发展,设备能源条线注重抓好降低天然气消耗工作,通过四项管理措施强力推进,“降低全厂天然气费用”项目攻关取得成效。

“严格控制直供天然气用户开动,优先使用混合煤气炉窑和电退火炉进行生产,关停一轧钢台车退火炉。”该负责人表示,通过改造中间包燃烧系统,调整退火炉空燃比,有效降低天然气消耗。为有效降低天然气用量,动力设备环保处制定了《控制天然气消耗对策表》,从生产管控和技术工艺方面明确了消耗指标和控制措施。此外,每周跟踪统计全厂天然气用量情况,对照各单位天然气消耗指标,对脱标情况进行整理。据介绍,2月份东特股份天然气掺混比例优化明显,达到历史最好水平。

“通过这些措施的强力推进,东特股份天然气用量显著降低,1、2月份合计降低费用1082.65万元。”该负责人表示。

用水管控招法多 点点滴滴降成本

设备能源条线不断完善节水、用水管理体系,优化内部用水模式,挖掘点点滴滴节水潜力,同样实现了水资源降本增效。

据介绍,针对循环水系统,系统梳理每个循环水泵站每个系统的补水量,对二轧、炼钢等系统自来水补水量大的实际,相关部门提出生产单位加大循环水管网泄漏的普查和维修力度,降低循环水损失量。同时,增加浓盐水用量,炼铁水冲渣、炼钢热焖渣全部改浓盐水,代替自来水,相应减少自来水用量。“动力厂循环水泵站内部采取的主要措施。做好水的串级使用,回收浊环水补充净环系统,减少了净环补水;保证水质的情况下,减少排污和置换用水;操作上下功夫,强化监控,调整自吸泵补水用量,降低自来水消耗。”动力厂相关负责人介绍说,该厂安排对外线管网进行排查,处理锻造厂房东南角路边自来水管道泄漏点。据统计,1、2月份东特股份自来水总用量较2019年全年月平均降低明显,合计降低费用41.53万元。

自疫情发生以来,集团公司高度重视,在保证生产经营顺行的同时,采取有力措施全力做好疫情防控工作,同时加强“降低循环水消耗”攻关项目。为有效降低循环水消耗,东特股份制定了《控制循环水消耗对策表》,明确了循环水消耗指标和主要控制措施。此外,还通过制定“停机停水操作办法与规定;冬季循环水防寒防冻由过去按时间规定,细化为根据每日气温进行调整;按照进回水温度控制每台设备循环水量”等措施,全面加强循环水消耗的管控力度,并取得1、2月份累计创效103.21万元。(文/记者 吴肖 通讯员 汪洋 闫伟 图/摄影记者 刘兆龙)


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